一、現(xiàn)狀分析
1、項(xiàng)目概況
某廠位于寧波象山縣爵溪鎮(zhèn)北塘工業(yè)區(qū),總占地面積66666m2,總建筑面積約22000m2。全廠采取熱電聯(lián)產(chǎn)工藝,1998年正式投運(yùn),后經(jīng)兩次擴(kuò)建形成了目前4爐3機(jī)生產(chǎn)規(guī)模,即4臺(tái)75t/h次高壓鏈條鍋爐(1#、2#、3#、4#鍋爐),2臺(tái)12MW抽汽凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組(1#、2#汽機(jī)),1臺(tái)6MW背壓式汽輪發(fā)電機(jī)組,另在島上自建1個(gè)500噸級(jí)自備卸煤碼頭,與鎮(zhèn)海煤碼頭直接聯(lián)系,通過(guò)海上運(yùn)輸解決原煤運(yùn)輸。
該廠現(xiàn)有機(jī)組總供熱能力200t/h,管網(wǎng)總供熱能力160t/h。根據(jù)原環(huán)評(píng)批復(fù),項(xiàng)目煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)為,即SO2≤1200mg/m3、NOx2≤650mg/m3、煙塵≤200mg/m3。根據(jù)2015年環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn)要求,該廠目前所排的煙塵、二氧化硫和氮氧化物等大氣污染物濃度較高,難以達(dá)到鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求。該標(biāo)準(zhǔn)要求SO2≤200mg/m3、NOx2≤200mg/m3、煙塵2≤30mg/m3。因此該廠擬投資5000萬(wàn)元建設(shè)本次改造項(xiàng)目。
2、主要生產(chǎn)系統(tǒng)
該廠現(xiàn)有4爐3機(jī),包括:一期3×75t/h鏈條爐+2×1.5MW抽凝汽輪發(fā)電機(jī)組:二期1×75t/h鏈條爐+1×7.5MW背壓汽輪發(fā)電機(jī)組。除塵:1#、2#鍋爐采用刮板出渣機(jī),3#、4#爐采用圓盤(pán)出渣機(jī)。設(shè)有1#、2#干煤棚,采用單路皮帶運(yùn)輸。
3、生產(chǎn)工藝
該廠采用熱電聯(lián)產(chǎn)。原煤由水運(yùn)至專(zhuān)用碼頭,從煤碼頭通過(guò)卡車(chē)運(yùn)送到干煤棚,經(jīng)篩分、破碎、計(jì)量后通過(guò)輸煤皮帶送入爐頂煤倉(cāng),終經(jīng)拋煤機(jī)送入爐膛燃燒。燃燒釋放的熱能將水加熱成高溫高壓蒸汽,用于汽輪機(jī)膨脹做功,帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電輸出電能,同時(shí)在汽輪機(jī)分級(jí)抽低壓蒸汽通過(guò)輸熱管線提供熱用戶,乏汽經(jīng)冷凝后進(jìn)入除氧器中被加熱除氧,返回鍋爐。
二、環(huán)境質(zhì)量要求
目所在區(qū)域空氣環(huán)境質(zhì)量符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-2012)中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目附近水質(zhì)超過(guò)GB3097-1997《海水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》中的二類(lèi)水質(zhì)。項(xiàng)目所在區(qū)域聲環(huán)境符合GB3096-2008《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的3類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。
三、工程建設(shè)分析
本項(xiàng)目為鍋爐煙氣改造項(xiàng)目,主要改造內(nèi)容為:
本次鍋爐煙氣治理改造方案是將原有鍋爐煙氣治理設(shè)備全部拆除重新布置。新煙氣處理工藝流程為:爐內(nèi)(CSNCR+SCR)耦合脫硝+布袋除塵器+濕式石膏法脫硫。設(shè)計(jì)總脫硝效率)80%(其中SCR為一層),氮氧化物<200mg/Nm3,除塵效率可達(dá)>99.95%,至少達(dá)到塵<30mg/Nm3;脫硫效率)97.5%,SO2<200mg/Nm3。各個(gè)污染物處理改造方案見(jiàn)下:
1、脫硝技術(shù)改造的具體方案
將現(xiàn)有鍋爐尾部光管省煤器拆除改用膜式省煤器可縮小省煤器體積,同時(shí)改變尾部煙氣流程,留出二層SCR脫硝的空間一層使用一層備用。在鍋爐的爐內(nèi)燃燒區(qū)范圍內(nèi)加裝SNCR噴射裝置,氨水經(jīng)過(guò)噴射裝置噴入爐內(nèi)分解出氨氣與NOx發(fā)生反應(yīng),還原成N2.SNCR階段未完全反應(yīng)的氨和煙氣進(jìn)入尾部煙道在省煤間的SCR系統(tǒng)催化劑作用下進(jìn)一步將氣體中的NOx還原成N2.SCR反應(yīng)器設(shè)置一層催化劑(備用一層)采用蜂窩式催化劑并設(shè)有兩套聲波吹灰器,耦合脫硝運(yùn)行可確保脫硝達(dá)80%,確保煙氣出口NOx<200mg/m3;同時(shí)氨逃逸小于2.5mg/m3。
2、除塵技術(shù)改造的具體方案
在爐后采用布袋除塵器。將原有的麻石除塵設(shè)備全部拆除,更換布袋除塵器規(guī)格型號(hào)3700m2,并增設(shè)干灰輸送系統(tǒng)送至400m3的干灰?guī)熘小?
3、脫硫的技術(shù)改造的具體方案
脫硫是在原鍋爐后部與干煤棚之間的空地上新建一套,石膏一濕法脫硫裝置,供四臺(tái)鍋爐使用,因石膏法脫硫的排煙溫度在50℃左右,煙氣為濕煙氣,原有煙囪為干煙囪將不能使用,所以煙氣脫硫經(jīng)過(guò)主脫硫塔后經(jīng)原有煙囪排放。
石膏法脫硫的主要工藝:煙氣經(jīng)布袋除塵器后進(jìn)入脫硫系統(tǒng)。本工程采用四爐1塔按3臺(tái)鍋爐大煙氣量設(shè)計(jì),吸收塔內(nèi)設(shè)置四層噴淋層,煙氣逆向與噴淋下的石灰石漿液接觸反應(yīng),與SO2反應(yīng)并形成主要產(chǎn)品亞硫酸鈣,下落至塔底漿液池被高壓風(fēng)機(jī)送出的高壓風(fēng)從池底強(qiáng)制氧化生成硫酸鈣。同時(shí)消耗吸收劑石灰石粉。
補(bǔ)充的石灰石粉漿液進(jìn)入吸收塔漿液區(qū),與硫酸鈣漿液混合。混合漿液由循環(huán)泵再循環(huán),每臺(tái)循環(huán)泵對(duì)應(yīng)一層噴淋層,共設(shè)四層噴淋層,四臺(tái)循環(huán)泵。
被吸收的SO2與石灰石粉漿液反應(yīng)生成亞硫酸鈣,經(jīng)氧化生成硫酸鈣,硫酸鈣漿液達(dá)到一定濃度后送至制石膏房。經(jīng)過(guò)旋流分離器分離出大部分水份后,再經(jīng)過(guò)真空脫水機(jī),脫水制成含水10%的石膏,可做建材使用。
脫硫后的煙氣中含有石膏漿水霧,所以在塔的上部設(shè)有洗滌區(qū)。150℃左右的煙氣經(jīng)噴淋區(qū)煙氣被冷卻,不斷蒸發(fā)循環(huán)漿液的水份,需不斷進(jìn)行工藝補(bǔ)水,其中一部分補(bǔ)充水用于清洗洗滌除霧器。煙氣進(jìn)入洗滌區(qū)通過(guò)二層除霧器,每級(jí)除霧器配備了噴淋管道及沖洗噴嘴。
吸收塔運(yùn)行采用自動(dòng)控制連續(xù)操作。
為保證石灰石粉漿液連續(xù)使用,需要建石灰石粉漿液制備系統(tǒng)。制作原材料石灰石粉品質(zhì)要求250目(9.5%通過(guò)),純度為碳酸鈣含量90%以上。采購(gòu)進(jìn)廠儲(chǔ)存于石灰石粉倉(cāng)內(nèi),倉(cāng)頂設(shè)有除塵設(shè)備,倉(cāng)庫(kù)底部有稱(chēng)重放灰至漿液箱攪拌成漿由漿液泵輸出,供吸收塔使用。
4、配套新增系統(tǒng)
由于水膜除塵器改為布袋除塵器,并新增了脫硫塔一座與爐內(nèi)SCR催化劑一層,煙氣阻力增加約2000Pam,原有的引風(fēng)機(jī)將不能滿足生產(chǎn)要求,本工程將更換4臺(tái)鍋爐引風(fēng)機(jī),型號(hào)為Y5-47-22D。
由于布袋除塵器除塵下來(lái)為干灰,所以需配套建設(shè)干灰輸送系統(tǒng)與吹灰系統(tǒng),相應(yīng)配套壓縮空氣制備裝置,配套壓縮機(jī)2臺(tái),一開(kāi)一備。
總之,經(jīng)過(guò)以上的技術(shù)改造后,煙氣排放可以達(dá)到,煙塵<30mg/Nm3;氮氧化物<200mg/Nm3;二氧化硫<200mg/Nm3,滿足新的環(huán)保要求。
四、施工期環(huán)境影響分析
施工期間有噪聲、揚(yáng)塵等污染物排放,會(huì)對(duì)周?chē)h(huán)境產(chǎn)生不利影響。為此施工期應(yīng)做好防噪降噪工作,采用的施工機(jī)械與工藝,合理安排施工時(shí)間,嚴(yán)禁夜間施工,施工場(chǎng)界應(yīng)達(dá)到的有關(guān)規(guī)定。要求使用商品混凝土,施工時(shí)用網(wǎng)罩圍隔,工地出入口和圍墻周?chē)扇”嵈胧?,文明施工,及時(shí)妥善處置建筑渣土。
五、營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響分析
1廢氣
本項(xiàng)目為煙氣提改造項(xiàng)目,本次鍋爐煙氣治理改造方案是將原有鍋爐煙氣治理設(shè)備全部拆除重新布置。新煙氣處理工藝流程為:爐內(nèi)(CSNCR+SCR)耦合脫硝+布袋除塵器+濕式石膏法脫硫。設(shè)計(jì)總脫硝效率)80070(其中SCR為一層),氮氧化物G200mg/N耐;除塵效率可達(dá)99.9%,至少達(dá)到煙塵<30mg/Nm3;脫硫效率)97.5%,SO2<200mg/Nm3。
通過(guò)這次改造,煙氣中各污染物均大幅下降,因此本項(xiàng)目煙氣經(jīng)上述工藝處理后均能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),減輕了對(duì)周邊環(huán)境的影響。
石灰石儲(chǔ)罐粉塵經(jīng)罐頂?shù)拿}沖布袋除塵器除塵后,排放濃度<30mg/Nm3,滿足顆粒物的排放標(biāo)準(zhǔn),對(duì)周邊環(huán)境影響較小。
項(xiàng)目氨水儲(chǔ)罐需設(shè)定衛(wèi)生防護(hù)距離50m,項(xiàng)目400m內(nèi)無(wú)居民等環(huán)境敏感點(diǎn),滿足衛(wèi)生防護(hù)距離要求。
2廢水
煙氣中含有微量的HC1與HF,石灰石/石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)中的漿液在不斷循環(huán)的過(guò)程中,會(huì)富集C1一等,影響石膏品質(zhì),因此煙氣脫硫系統(tǒng)要排放一定量的脫硫廢水,同時(shí)濕法脫硫系統(tǒng)產(chǎn)生的石膏通過(guò)壓濾脫水后外賣(mài),也產(chǎn)生一部分脫硫廢水,合計(jì)脫硫廢水產(chǎn)生量約1m3/h,上述脫硫系統(tǒng)廢水和石膏脫水廢水均回用于煤堆場(chǎng)、棧橋等燃料系統(tǒng)的噴淋加濕,不外排。
3噪聲
本項(xiàng)目主要噪聲源為煙氣治理設(shè)施運(yùn)行噪聲。據(jù)類(lèi)比調(diào)查,運(yùn)行的噪聲值約為65dBA。該噪聲經(jīng)建筑物阻隔和距離衰減后,廠界噪聲能做到達(dá)標(biāo)排放,對(duì)周?chē)h(huán)境影響不大。
4固體廢物
本項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢棄物主要是脫硫石膏,收集后全部外售給水泥廠制水泥。
六、成效及總結(jié)
1項(xiàng)目所在土地屬于工業(yè)用地,根據(jù)《象山縣生態(tài)功能區(qū)規(guī)劃》,本地區(qū)生態(tài)功能區(qū)類(lèi)型為優(yōu)化準(zhǔn)入?yún)^(qū),本項(xiàng)目主要煙氣改造項(xiàng)目,符合生態(tài)環(huán)境功能規(guī)劃要求。因此,該項(xiàng)目的建設(shè)符合象山縣的城市總體規(guī)劃。
2本項(xiàng)目生產(chǎn)流程簡(jiǎn)單,消耗的能源和水資源不高,“三廢”產(chǎn)生量較少,符合“節(jié)能、降耗、減污、增效”的思想,因此,其技術(shù)和裝備基本能符合清潔生產(chǎn)要求。
3本項(xiàng)目產(chǎn)生的污染物在落實(shí)環(huán)保措施的前提下,均能達(dá)標(biāo)排放。
4本次技改后所需SO2總量為420t/a,NOx總量420t/a。比技改前減少了SO2總量680t/a,NOx總量189t/a,滿足總量控制指標(biāo)。
5項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,污染物將大幅下降,對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境質(zhì)量有一定的提升作用。
綜上所述,本項(xiàng)目如落實(shí)上述環(huán)保措施,確保“三同時(shí)”,其對(duì)環(huán)境的影響及周?chē)h(huán)境對(duì)其自身影響可控制在允許的范圍內(nèi),在環(huán)保方面可行。
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